某氧化鋁廠渣漿泵在輸送赤泥漿到壩堆場的過程中,由于受場地等條件限制,沒有冷卻設施,泥漿液溫度較高,若飼料槽液位倒灌高度控制不合理,易使泵產生汽蝕,造成水泵葉輪、蝸殼等過流件汽蝕磨損嚴重,運行效率降低,須經常更換過流部件,給生產運行帶來不便,也增加了生產成本。
渣漿泵運行現(xiàn)狀
氧化鋁廠沉降車間使用河北聚洪泵業(yè)3臺渣漿泵,2臺運行1臺備用。泵為低位布置(倒灌使用),飼料槽高6m,用于將槽中赤泥漿輸送到赤泥壩堆場。泵的工況參數(shù):型號100D-A60,流量Q=
153m/h,揚程H:145m,泵必需汽蝕余量NPSHr=
4.9m,輸送物料為赤泥漿液,固體含量620g/L,漿體密度1.41t/m,漿液溫度80~90℃。
泵在運行過程中,由于漿體溫度高且有浮渣,蝸殼運行10~15d就磨穿,不能滿足正常生產要求。
渣漿泵汽蝕原因
經現(xiàn)場調查,發(fā)現(xiàn)赤泥泵的吸人管路閥門關不嚴,有滴水情況。泵人口處膠墊厚3mm,在高溫高壓運行下有擠壓變形破損情況,產生漏氣現(xiàn)象。察看運行記錄,發(fā)現(xiàn)飼料槽液位高度1.8~3.5m,赤泥漿液溫度70~95℃,在漿液溫度85℃,液位倒灌高度1.8m工況下運行,泵振動明顯,同時發(fā)出異常聲響。解體泵件,發(fā)現(xiàn)泵蝸殼流道分布大小不均的蜂窩狀傾斜磨蝕坑,坑為光滑狀,深10~20mm。
經測試,蝸殼的洛氏硬度平均分別為61.4、62.7、61.8,用光譜分析儀測試蝸殼的化學成分。C、S、Mn、P、Si、Cr元素的含量均在范圍內,說明泵過流件鑄造質量及熱處理工藝沒有問題,可排除泵過流件質量問題。泵過流件使用壽命短因素很多,如泵的轉速高、輸送物料的硬度大、漿體濃度大、汽蝕影響等,其中汽蝕是泵過流件損壞過早的主要原因之一。分析初步判定該泵運行中存在汽蝕現(xiàn)象。
泵在運行中,漿體溫度升高使水的飽和蒸汽壓力變大,當葉輪進口低壓區(qū)的壓力等于或小于該溫度下的水的飽和蒸汽壓力時,氣泡急劇縮小以至破裂,液體質點以很高的速度填充孔穴,瞬間才產生強烈的水擊作用,以很高的沖擊頻率打擊金屬表面,沖擊應力可達到幾十到幾百兆帕,金屬表面承受著每秒數(shù)萬次的局部水錘作用,經過一段時期后,金屬就產生疲勞,金屬表面開始呈蜂窩狀,隨之應力更加集中,使泵體金屬層剝離,出現(xiàn)裂縫和剝落,嚴重時將蝸殼外壁擊穿。
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